Effekten av nattespenning øker på transformatortap og omfattende styringsstrategier

Jun 09, 2025

Legg igjen en beskjed

Effekten av nattespenning øker på transformatortap og omfattende styringsstrategier

Abstrakt: Forskning har bekreftet at fenomenet nattespenning øker i distribusjonsnett øker transformatorens tap uten belastning . Når driftsspenningen overstiger den nominelle verdien med 5%, vil jerntapet til en typisk reagert distribusjon øke med mer enn 10%{{4}. Energisparende og tapsreduksjonsmål kan oppnås effektivt .

I . Formasjonsmekanisme for nattespenningsstigning

Lastfaktoren for distribusjonsnett faller vanligvis til 0.3-0.5 området om natten . På dette tidspunktet synker induktiv spenning langs linjene, mens kapasitive effekter for å bli fremtredende, noe som fører til spenningsøkning på slutten av linjen . teoretisk analyse og målte data indikerer at den volt . teoretisk analyse og målte data indikerer at det er en volt. Spenning under lysbelastningsbetingelser . Svingninger i distribuert kraftproduksjon forverrer dette fenomenet . Faktiske måledata fra en 330 MW fotovoltaisk klynge viser at når output plutselig synker på kvelden, er spenningen på forbindelsen ved tilkoblingspunktet 8%{{9} Fremtredende . Tradisjonelle spenningsregulatorer har en handlingsforsinkelse på 120-300 sekunder, noe

II . Kjennetegn på virkningen av spenningshøyde på transformatortap

Totalt transformatortap består av tap uten belastning (jerntap) og belastningstap (kobbertap), etter en spesifikk matematisk modell . faktiske driftsdata fra S 13-400 KVA-transformatoren viser: Ved en nominell spenning på 400V, er ikke-belastningstap 560w; Når spenningen stiger til 423V (en økning på 5 . 75%), øker jerntapet til 692W, noe som representerer en faktisk økning på 23 . 6%. Denne verdien overstiger den teoretiske beregningen med 11,8%, noe som indikerer at hystereseffekten betydelig forverrer tapsveksten.

Selv om reduksjonen i belastningen reduserer andelen kobbertap til 15%-30%, øker andelen jerntap samtidig til 70%-85%. -temperaturen, en økning i den totale tapet på 8%-12%, mens den totale tapet på 8%{6}} Aldringsprosess med isolasjonsmaterialer med omtrent 40%.

III . Multi-nivå samarbeidsstrengskontrollskjema

Det er etablert en hierarkisk kontrollarkitektur for å oppnå presis spenningsregulering: 220KV hovedtransformator reduserer høyspenningssidenespenning med 1 . 25% via en lastet tappeskytter (OLTC); 110KV -samleskinnen mottar instruksjoner fra Distribution Network Automatic Soltage Control System (AVC); 10KV-materen er utstyrt med en statisk VAR-generator (SVG) for å dynamisk absorbere reaktiv effekt, og til slutt etablere en spenningskontroll lukket sløyfe på distribusjonstransformatorsiden.

Viktige teknologiske applikasjoner inkluderer:

-OLTC-forhåndsreguleringsteknologi basert på belastningsprognoser, stabilisering av høyspent sidespenning om natten innen 102% -105% nominell spenningsområde; Etter implementering i et visst regionalt rutenett, forbedret spenningskvalifiseringsgraden til 99,97%

- SVG -enheter oppnår kontinuerlig reaktiv effektregulering fra -1 til +1 MVAR, med en responstid på mindre enn 20 ms og en spenningssvingningsundertrykkelseshastighet som overstiger 85%

- Det intelligente distribusjonstransformatorterminalen (TTU) -systemet har tre kjernefunksjoner: sanntidsovervåking av spenningsforvrengningshastighet (THD _ u <1 . 5%), automatisk løsrivelse av kondensatorbytte når spenning overskrider 107% av den rangerte verdien, og omvendt regulering av distribusjon transport transformasjons-tapet tapav innspils.

IV . Engineering Practice and Benefit Verification

Operasjonsdata fra et visst renoveringsprosjekt for industripark indikerer: Den gjennomsnittlige nattespenningen reduserte fra 10 . 58 kV til 10 . 22 kv (en reduksjon på 3 . 4%), og transformatorens tapsrate falt fra 1,82% til 1,51% (en reduksjon på transformatorens tapsrate fra 1,82% til 1,51% (en reduksjon på en reduksjon på transformatorens tap av 1,82% til 1,51% (en reduksjon på en reduksjon på en reduksjon på en reduksjon av en reduksjon på en reduksjon på en reduksjon på en reduksjon på 1,82%). Etter implementering av prosjektet nådde årlige energibesparelser 136,7 MWh, og transformatorisolasjons levetiden ble forlenget fra 21,3 år til 25,1 år. Beregnet til en strømpris på 0,8 yuan/kWh, er tilbakebetalingsperioden 2,3 år.

V . konklusjoner og implementeringsanbefalinger

2. Det anbefales å ta i bruk en tre-lags samarbeidskontrollmodus som kombinerer "OLTC pre-spenningsjustering + SVG dynamisk kompensasjon + ttu fin kontroll ."

4. Spenningsstyring skal strengt holde seg til IEEE C57 . 91 standard, med kontrollområdet begrenset til 95% -105% av den nominelle spenningen.